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1.5*5.7米球磨机的设计改进
来源: 时间:2013-11-27这种球磨机是改进设计试制成功的,但从用户那里反馈的意见来看,尚需进一步改进:
1。全机设计重量27吨,实际达28吨,耗电量大,安装130冠电动机。若安装、使用不当,拖动困难。个别用户有改用155甩的。
2.主轴承耗油量大,润滑油不能回收,油流满地。
3。某些零部件设计的结构不合理,不能完全满足用户使用维护的要求。
4.原产品的设计成本较高。
一、改进对象的选择。该产品7个部件,共有零件347种3212件。用ABC法列出重量比重及成本比重表和分布曲线图,得出AB两类零件仅24种175件(重量大于20公斤),占总重的88.92%,占总成木的85.07%,作为改进重点。
二、功能分析及改进方案。由于已生产十年,主要问题、国内外现状等情报资料已有所掌握,故方案选定采用了经验分析法,主要针对上述24种零件的功能定义,初步确定其改进措施和预计经济效果,更后选定19种作为改进对象。
三、改进措施及经济效果。按满足功能、降低成本(或略有提高)的要求,采取了以下措施:
1.推广以焊代铸工艺,大力采用板焊件代替铸件。如进、出料口装置,原为铸铁件,净重分别为442公斤和523.5公斤,改为板材焊接件后,重量降为315公斤和245.6公斤,加上加工工时减少,成本分别降低了323元和1200元。
2。适当改变材料,改进热处理工艺。如齿轮原设计材料为45号钢,重160公斤,成本960元;改为40er,重203公斤,增加了表面淬火,成本降到6n元。又如大齿轮原设计重1440公斤,成本680。元;适当减少了齿宽和改变了部分结构尺寸,增加了中频齿面淬火,重量降到1100公斤,成本为5184元。
3.改进产品结构,减少轴承合金用量。如主轴承原设计为蛇形管冷却、油杯润滑结构,轴承合金用量大,冷却效果不好,且润滑油不能回收,用户反映很大。改为腔式水冷却、油勺给油循环用油装置后,轴承衬重量虽增加了,加工较困难一些,但节约了一半的轴承合金用量,部件总重量也有所减少。成本降低940元,用户每年可节约润滑油近3吨。
4.适当减轻轴承底座等支承件的重量,功能不降低。如轴承底座原重840公斤,成本1160元,改后重484公斤,成本670元。为方便用户维修,有的适当增加重量和成本,但不影响整个产品成本降低。如传动轴原设计为单端传动,韶轮翻面时必须把轮子压出,翻面后又压入,很多用户没有条件和设备进行。改进后把轴加长了,改为双端传动,重量及成本均有所增加,但用户却相当满意。
四、评价:
1.这19种件,原重22.7吨,现减少到20。1吨;减轻2.6吨,为11.5%。原成本65236元,现减少到57359元,降低7877元,为12%。
2.80~82年共生产76台,降低成本66万余元。一等品率由80年仅21%提高到82年的79%。
3.尚有齿轮罩的密封,人孔门的结构等需改进,并进一步贯彻国际标准等工作要做。
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